活性污泥法运行中的问题及解决对策总结1-30问

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活性污泥法处理污水的日常运行管理中,常易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少、产生大量泡沫等问题。这些问题若得不到及时的解决,将直接影响系统的处理效果,甚至直接导致处理系统的失败。所以,研究解决常见问题的对策,对污水处理的日常运行管理至关重要。
本期我们将给大家分享活性污泥法运行中遇到的异常问题及解决对策。
问题:1
平常在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?
回答:
(1)MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关。
(2)同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。
问题:2
我现在调试的是荧光 增白剂废水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨, 纯碱,对氨基苯磺酸等,现处理工艺是调节池---微电解---UASB---好氧a池---沉淀池----好氧b池----二沉池进水量3.5方没小时,由于调节池没有曝气,UASB出水忽高忽低,UASB出水不稳定COD在1000到1800间,CL在9000mg/L左右,进好氧后我加自来水2.5方每小时,同时加面粉75kg,好氧两个池,每个池子有效容积100方,生物可以见少量钟虫,好氧A池sv42%(厌氧出水带泥,MLSS变化较大)好氧B池sv18%出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS为216mg/L,好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方,泥龄估算在8天左右,好氧b池每天排泥8个立方,泥龄在9天左右,出水混浊,我感觉就是污泥培养不起来,去除率不高,怎么回事请问我该如何操作?
回答:
(1)既然UASB出水已经很高了,就不要在好氧区投加面粉了。
(2)面粉大多含有支链淀粉,不易快速利用和降解的,并且考虑价格问题,通常培菌不用的。
(3)由于还在培菌阶段,建议降低进水有机物浓度为关键,故不要投加面粉了。加入自来水,增加水量,稀释进水可保留。
(4)氯离子含量较高,但是,也没有什么办法的,可通过积极排放好氧池活性污泥,通过更新活性污泥的方法来提高其适应能力。
(5)确认F/M值,以固定MLSS值在合理范围。
(6)荧光增白剂属于难降解有机物类,不建议通过增加自来水来稀释浓度。以便延长再好氧池的接触时间,同时,也要提高废水在UASB系统内的停留时间,以便降解彻底。
(7)如有条件,进入生化系统前强化物化段的混凝去除效果。
问题:3
我的好氧A池一夜间污泥解体了,基本上没有污泥了,应该是中毒的表现,我想和硫较多有关,我现在该怎么办啊?离验收还有20天。
回答:
(1)既然您确认为活性污泥中毒导致污泥解体,消除中毒原因是必须要做的。
(2)离验收还有20天,消除中毒物质的影响,再次启动应该还来得及的。
问题:4
同样是AB工艺,最近一段时间A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢?
回答:
(1)MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复合即可。
(2)AB法的A段通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝气是否过量,回流是否到位等。
(3)最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物去除效果来评价。
问题:5
刚接种的干污泥连续曝气间断进水2周,DO维持2.0-3.0之间, 微生物已经适应水此类工业污水,生物相出现很多轮虫了红斑飘体虫,其他纤毛目的虫均已经出现,钟虫属生长教好,不知道是什么原因?而且二沉池很多水蚤,场面壮观,而且飘浮细小污泥比较多。
请问什么原因导致轮虫和红斑飘体虫大量增长呢?还有一个问题比较奇怪的是,由带式压滤出来的污泥接种2周后,现在出现很多条状的污泥,肉眼可见,这类条状的污泥在二沉池会互相吸附,最终成为无名指般粗和长的污泥上浮于水面。不知道这些现象是不是干泥接种的一种过程,由于小弟第一次用干泥接种,不知是否因为接种污泥投加PAM的缘故,导致污泥在接种驯化过程中出现这样的现象。这样的现象是属于正常还是不正常呢?要解决以上的问题到底如何解决呢?还是这些是属于接种过程的自然现象呢。由于接种时间才2周。
生化池在连续曝气下DO仍然是2-2.5左右,出现以上情况曝气到底是开还是关呢?第一次接种的时候我按工艺要求只接了一半的污泥,接种的过程中也想刚才我提问的一样,但是没有出现大量的红斑飘虫,由于这个公司经常开机停机,培养速度比较慢,所以我决定第二次接种干污泥,第一次接种和第二次相隔45天左右。
而两次接种,过程中一定有一次是轮虫暴增和出现大量的水蚤还有二沉迟飘泥浮泥的现象,第一次接种,我选择排泥,我排走一部分泥,但是情况一直没有好转。由于泥小,最后我取消排泥。我想知道,这些条状肉眼可见的污泥到底是什么回事呢?
回答:
(1)曝气与否取决于DO值。
(2)轮虫和红斑瓢体虫出现和你接种的干污泥有关,此类污泥投入后,有效成分活性增强,无效成分积累导致轮虫类出现。
(3)絮体浮泥与PAM无关。来自干污泥内的PAM在曝气作用下与水体充分混合后,其浓度不可能达到絮凝活性污泥的作用的。
(4)请适当排泥,保证干污泥的无效成分排除即可。
(5)确认一下碳氮比是否失衡,导致池底的活性污泥反硝化后放出气体,最终导致污泥上浮后絮凝,并发生条状絮凝物
问题:6
书上讲活性污泥不能过高的废水,如COD20000则产生的MLSS为8000,这样由于二沉池的沉淀能力无法使用,对吧?这是引自<废水生物处理>中的一段话,而我们运行的高浓度正好是这样的数值,却用三级好氧活性污泥法,有各自的回流,只有最后排泥,handshak最后流向四级好氧池CASS池中,使用的很好,只不过每能去除率比较低,高浓度水不是用好氧也行吗?您说,采用每级排泥是不是更好一些呢?而书上说每级排和最后排都行?
回答:
(1)高浓度废水处理,二沉池的沉淀能力无法使用,我不太赞成的。可以增大二沉池容积和加大回流量实现的问题倒是在曝气能力上,因为,溶解氧饱和度有限,加之曝气越猛力,对水和污泥的 剪切力越大,对污泥的絮凝破坏较强。
(2)我建议你采用多极排泥。因为,理解排泥的目的而言,有助于你的污泥活性提高,正好应对你的去除率低的问题。
问题:7
AB工艺,过去我厂一直都是2台离心式鼓风机不间断运行进行曝气,风量通常都是在4000m3/h左右,这样A、B曝的DO值都可以保持在其正常范围内,A曝在0.5-1mg/L,B曝在2mg/L左右。可是近两天,2座 曝气池的DO值都大幅上升,为了控制其不再上升,关闭一台鼓风机,将风量保持在500-1000m3/h左右,可是DO值却仍然没有降低的趋势,几个空气 调节阀的开启度都很小(没有全关,为防止污泥全部沉降下去)。昨天关闭了鼓风机,停止曝气,结果15分钟以后2个曝气池的DO全都降低到了0,这就排除了仪表的问题。我想请问,为什么会有这种情况?应该如何解决?
回答:
请从以下方面考虑:
(1)需求降低,主要表现在活性污泥浓度降低,是否为正常降低,可从系统去除率是否变化过大来确认。
(2)设备问题,比如原来可能曝气头有堵塞,最近调整曝气量或搅拌后,出现堵塞部分通畅了,曝气效率提到了。
(3)进流水已经带有一定的溶解氧了。
(4)水体冬季溶解氧饱和度可以提高导夏季的35%左右。也就是曝气量就可以降低35%左右的。
问题:8
我的生化池看SV30为20%,上部泥质松散很浑浊,下部紧密,早上还发现二沉池有小颗粒污泥块飘浮,能发析一下有些什么原因会产生的吗?我认为是低负荷运行的结果,不知正确否,但是进水量浓度和平时都差不多。
回答:
(1)上部泥质松散很浑浊,下部紧密的话,请确认是否有惰性物质过量流入,如物化段沉淀效果不佳。
(2)您说的低负荷运行,虽然进水浓度不变,但是活性污泥浓度过高的话,同样会出现低负荷,并因为污泥老化而并发飘泥。
问题:9
AB工艺,日处理6.5wt工业污水,最近一段时间进水水质很差,pH值长时间超过10,最高达到13,而我厂没有条件去调整pH,这段时间污水处理效果奇差,COD去除率非常低,甚至有一天,出水COD、SS都超过了进水,请问这是什么原因所导致的?应该采取何种措施来解决问题?
回答:
(1)pH值过高的废水对活性污泥肯定是有影响的。
(2)PH值超过10的话,进流时间在4小时内,影响不会太大。超过4小时的,处理效果直线下降。持续超过2天的,活性污泥将基本解体。
(3)初期短时间内的PH值异常,可通过加大 回流比来进行缓冲,以赢取抗冲击时间。
(4)如为了长期稳定,务必增设物化段,以抗击PH值的异常波动。
问题:10
活性污泥法中由于排泥过量,使得好氧池污泥浓度很低,且出水浑浊。如何培养以增加污泥浓度?
回答:
(1)暂时停止排泥,保证足够的启动活性污泥量。
(2)减少曝气量,避免新增活性污泥被不必要的氧化。
(3)有污泥回流的话,可以降低污泥回流比。
(4)看到污泥有增长迹象后。有条件的话,可以适当提高底物浓度。
问题:11
化工废水,水中主要含 丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化+USB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出水COD严重超标。是什么原因?
回答:
(1)多半是 填料上的丝状菌增殖所致
(2)出水严重超标不一定和此类物质有关,可能与你系统整体工况控制有关。
问题:12
氧化池污泥浓度很高,且沉降速度慢是否因为污泥老化?要是长时间静置(两~三小时)污泥沉降只有50%。带丝状菌稳定运行需要控制好哪些因素?关键是什么?丝状菌也可达到去除COD的效果。
回答:
如果是回流量大的问题,那就应该减少污泥回流或暂停回流。
通过问题,感觉还是污泥膨胀所致的沉淀效果不好。
关于丝状膨胀,控制因素比较多,如DO不足,丝状菌争氧厉害,会自身繁殖而抑制细菌繁殖;PH偏低,也会抑制细菌繁殖,丝状菌成优势。
1、氧化沟污泥浓度高不高的直接证据是MLSS值
2、污泥老化只会导致沉降加速,不存在沉降慢的问题
3、控制好丝状菌稳定运行,难度很大,所以最好清除丝状菌,如果要运行稳定的话,食微比合适,废水成分均衡,无冲击负荷是关键
4、丝状菌是可以去除COD,由于其整沉作用,上清液清澈,故出水SS优良,COD指标也可较好降解,只是膨胀控制复杂。
问题:13
刚接手了我们酒店的污水厂的整改工作有几个问题请教一下。
(1)这个污水处理流程合理吗?
曝气沉砂池+初级曝气池(污泥回流,污泥从初级沉淀池提供)+初级沉淀池+反硝化池(污泥回流,污泥从次级沉淀池提供)+次级曝气池+次级沉淀池+出水(这个流程是根据设计图描述的)。(2)前几任的管理者把原流程改成在反硝化池上没有污泥回流,而且初级曝气池的污泥回流都不是直接在沉淀池提供,这样能行吗?
(3)我用1升的量杯测试曝气池混合液的SV30为25%,而且沉降速很快,只须20min。该如何评价呢?
(4)沉淀池表面有大量的黑色漂浮物,而且是在沉淀池底部浮起的,是否是沉淀池污泥老化膨胀造成的?
(5)沉淀池有跑泥现象,是否是污泥过多和老化造成的?
(6)出水带有微绿色和一股难闻的腥臭味,是否含氮量过高?
(7)我现在什么样的测试手段都没有,我须要配置什么样的仪器呢?
(8)如何测试污泥的浓度?MLSS浓度?BOD5浓度?COD浓度?
回答:
(1)反硝化池上没有污泥回流的话,看看氮磷去除效果,如果整个系统氮磷去除率没问题那也可以,但是有回流的话,系统污泥产量会减少。
(2)“初级曝气池的污泥回流都不是直接在沉淀池提供”这句话不太理解,如果不是沉淀池提供,那是哪里提供的呢?
(3)“我用1升的量杯测试曝气池混合液的SV30为25%,而且沉降速很快,只须20min”,20min的时间很长了,一般好的活性污泥1分钟内就可完成自由沉淀部分了。如果是20min并且上清液混浊的话,应该判断为活性污泥活性不高,混入惰性杂质多(即MLVSS/MLSS值过低)。
(4)“沉淀池表面有大量的黑色漂浮物,而且是在沉淀池底部浮起的,是否是沉淀池污泥老化膨胀造成的”,这个问题应该与曝气池出水DO不足或者流入曝气池的前段反硝化池池水在曝气池停留时间过短。
(5)沉淀池跑泥可以与混入惰性杂质多(即MLVSS/MLSS值过低)合并考虑。
(6)出水带有微绿色和一股难闻的腥臭味,应该与处理效果不佳,曝气不足等有关。
(7)溶解氧检测,进出水COD检测,MLSS检测还是必需的,监测方法可参考国标。
问题:14
镜检发现:活性污泥中累枝虫数量很多,其他生物几乎没有,出水浑浊,夹带污泥小颗粒;沉降实验表明:沉降速度较快,但无泥水界面,上清液有较多悬浮颗粒难以沉淀下来.目前生化池污泥浓度在5000左右,而有机成分只有2000,是否由于污泥老化引起?
回答:根据所描述的正是污泥老化的表现,可以加大排泥力度加以缓解。
问题:15
钢管行业酸洗废水处理的问题,我们钢管生产中冷拨前的酸洗磷化、皂化处理后的 工业废水主要是两块:一是酸洗废水(即亚铁含量大到250mg/L时废水必须排放),二是冲洗废水。废水中的主要污染物是硫酸及硫酸亚铁。采用的(石灰中和,PH调节,混凝,斜塔沉淀、污泥压滤、"清水"排放)。但有两个问题难以解决:一是“清水”含有大量的亚铁离子排放到河水中就变红,不能达标。二是污泥量太多我想问问在原有工艺上投加哪种净水剂(具体成分)?废水PH3.0-4.0COD250mg/LFe500-3000mg/l。
回答:
(1)污泥量太多的话,看看使用 氢氧化钠是否合适。
(2)出水颜色问题,还是混凝不足,是否有投加PAM,并辅以砂滤应该能够缓解。
问题:16
物化段有时会有大量污泥进入生化系统,物化出水BOD才30左右,COD160-200。生化性差,兼性池的污泥从来没有外排过,生化池停留时间不够,才4-5小时,最多8小时。污泥沉降性较好,但是浓度低,微生物长不快,颗粒较细颜色呈暗色,后段处理加了次绿酸钠脱色,经过处理的水直接回用。
回答:
(1)进水问题,你能处理的回用已经不错了。
(2)我想上清液颗粒会多些,过滤一下的话,应该没有问题了。
问题:17
污泥老化,除了外排还有什么办法?我想加尿素,应该怎么加?从哪里加起?尿素的量该怎么控制,投加量的具体算法。还有经过次氯酸纳处理的水,回用后还会流回生化系统会有什么影响,坏的影响该怎么去除?
回答:
(1)增加进水底物浓度也可减轻污泥老化,但是没有排泥来得简便经济。
(2)尿素投加按经典公式100:5:1的底物浓度与氮磷关系进行计算的。
(3)次氯酸钠对微生物影响很大,可以不回流就不要回流了,否则也要严格控制浓度的。
问题:18
初沉+水解+生物选择+CASS,进水COD=600,SS=1000,BOD=100,经初沉后SS为600左右,现污泥浓度控制在MLSS=5000,MLSS约2500,日进水量为20000吨,池容15000立方米,现在的出水COD在70左右,请问污泥浓度MLSS是否太高,多少较为合适?是否应该缩短泥龄?
回答:
(1)活性污泥浓度控制高的优点:抗冲击负荷强缺点:需要高曝气维持;活性污泥容易老化,出水SS上升。
(2)既然出水合格,可以适当调整活性污泥浓度降低,根据处理效率,判断最少能够降到多少的活性污泥浓度。
问题:19
传统活性污泥法:F/W在0.1左右,MLSS=3000左右,SV30=10%,SVI=50,出水中悬浮颗粒较多。请判断系统状态,该如何调整风机风量、回流量、剩余量?请教DO与F/W、污泥浓度在生产运行中该如何调整?
回答:
(1)从你的数据显示,结论为活性污泥浓度控制过高了,2000ppm左右就可以了。
(2)调整DO可以控制风量或曝气时间。
(3)活性污泥浓度的调整是通过排泥进行的。
(4)食微比也是通过排泥作为最有效方法进行的。
问题:20
改进型氧化沟工艺(实验室研究)流程自配水(投加白糖)——化粪池——实验室工艺设备污泥培养初期,进水COD1000左右,BOD400——500,PH7.5——8.5,MLSS1000,SV为10,DO2.43,加大曝气量DO难以上升,推流较大,这些天,水体出现红色,但没有水虱,鱼虫等,钟虫群和轮虫群消失,只有小个轮虫,有漂游生物。伴有漂泥,COD、BOD去除率均有50%左右。总体微生物生长不好,沉降性能不佳。问题紧急,请问有什么好的解决办法?
回答:
(1)测一下进出水氮磷指标,不足的话补足。
(2)不知道培菌是否结束啦,如果没有也属正常现象
(3)曝气控制在1.5就可以了,不必要一定向上的;万一测得的DO有误,实际很高的话,就不难解释出水发现红色,去除率低及SV30低等现象了。
(4)设计方面的考虑:进水浓度可以了,但是应考虑系统停留时间是否满足,这对去除率也有影响。
问题:21
低负荷活性污泥曝气池中,水量没有特殊增加,水质没有大的改变。水温从30度,增加到37度。但是,保持以前的排泥速度,SV从30%每天5%的飞长;污泥中钟虫大量减少,轮虫大量增加。怎么回事?水质COD有飘高10~30mg/L怎么回事?
回答:
(1)水温的增加,活性污泥活性也随之增加。世代繁殖能力强化。
(2)目前现状为污泥老化初期,需增加排泥应对。
问题:22
二沉池出现了大量的浮泥,我们的进水量不能保证,我想是不是营养不够造成的,污泥死亡腐化上浮啊?池水还带有臭味,进水的cod只有60-80很低,而氧化沟cod达到120+。
回答:
(1)如此低的进水浓度,对生化系统的运行比较困难。增加回流比看看。没有水的时候尽量停止系统运行。
(2)曝气控制力求稳定,维持在1.5左右即可。
问题:23
生化池10小时不曝气,回流正常开着,活性污泥全部水解,我应该从哪几方面查找原因?印染废水可能带来这样大的冲击吗?
回答:
(1)如果进水PH值正常,10小时不曝气,并且不搅拌的话。应该不会有太大问题,只是一开始突然开启曝气设备,进水和活性污泥混合后,部分活性污泥受进水浓度异常增高导致的解体。恢复运转,2天内可以复原。
(2)就活性污泥水解一说(实际无次说法的),可以理解为污泥受负荷冲击后的解体。
问题:24
我公司采用的是A2/O工艺,前几天好氧SV30一天内突然由30上升到了70,但COD却有所降低,(目前兼氧池COD1500,好氧COD250左右,DO在2左右),观察发现微生物数量有所减少,部分活性有所降低,污泥颗粒明显变小,沉降性能较差,刚开始沉淀池跑泥现象教明显。目前采取的措施是加强排泥,增加营养物质,打回流。请问产生这种变化可能的原因是什么,采取的措施是否恰当?
回答:
(1)沉降比升高了,那么活性污泥浓度确认一下是否升高了,同时身高可能是进水负荷过高导致的污泥对数式快速增长所致。
(2)如果活性污泥浓度没有增加多少的话, 显微镜看看是否有丝状菌,有的话就可以导致你说的现象。
(3)对策来讲,排泥石对的,但不要排太多,特别是跑泥严重时。再看看进水变化情况,尽量保持进水各指标稳定。
问题:25
关于CASS工艺,如果污泥回流为20%。MLSS取3800mg/l,可能吗?那污泥浓度和污泥龄要多少才行啊。(设计进水BOD:180,COD:400)
回答:
(1)根据进水有机物浓度来看,活性污泥浓度控制在3800mg/l过高了。
(2)回流比20%也没什么不正常的。活性污泥浓度控制是否合适,可以通过食微比来检证的,如果低于0.05的话,通常说明活性污泥浓度控制太高了。
问题:26
采用A-B卡 鲁塞尔氧化沟,进水COD在200,进水量250-300方/时,处理城镇生活污水,四天前投加别的厂的污泥接种培养,为了确保污泥负荷,投加粪,DO控制在2-3,到现在都四天了,MLSS才500多,一直不长,二沉池水有悬浮小泥颗粒。是怎么回事?
回答:
进水负荷低、进水量没有达到设计水量。所以培菌会慢些减少曝气,进水少的话,可以间歇运行,停止期间就不要曝气了。
问题:27
我们CASS池泥不知什么原因越来越少,SV30%只剩4到5左右,又赶上曝气机出故障修理,就排干了CASS里水,只剩下大概有半米的污泥层,曝气机修好后,我们直接一边曝气一边进水,持续曝气大概有12小时后,SV%30就忽然达到30%还好多,之后就按我们原来的周期运行,可运行过程中一天比一天少,20天后只剩下5%了。(我们经历这种情况2次了,每次都是SV%30忽然从4左右迅速达到30左右,之后就一天比一天少)。
我想问的问题是:
(1)什么原因使SV%30在这么短的时间变的这么大?
(2)为什么泥会越来越少,怎么解决这个问题CASS主反应区105方PH=7.1-7.5温度:25-27曝气时DO:2-4进水COD〈1000mg/L,进水量:80-150m3/d。
回答:
(1)可能是搅拌的问题,如果出现搅拌死角,污泥会堆积在这些死角,出现浓度越来越低的现象,你把水放空后进水搅拌,自然这些死角的污泥会被重新扬起,由此你的浓度会迅速升高。
(2)请据此确认一下整池的搅拌效果。
问题:28
F/M里面的污泥浓度,到底是MLSS还是MLVSS?感觉这两个浓度还是有些差别的,各个资料上都不是很一样,三丰老师的书上用的是MLSS。
回答:
(1)MLVSS检测过于繁琐,所以用MLSS。
(2)如果你们实验室检测力量较强的话也可以检测MLVSS值,由此可进行平行对比,摸索出一些规律来也会对你的系统操作有帮助。比如进水无机颗粒较多时,两值数据差距拉大,反过来也可证明。
问题:29
单位采用活性污泥处理法,总体而言,夏天比冬天好,同样的废水,夏天能保持出水60PPM,水质清澈,冬天出水在150PPM,出水混。请问什么原因啊。夏天曝气池温度在39,冬天只有21。营养剂是如何添加的?进水浓度变高,操作如何调整?污泥回流量如何控制?排泥如何控制?
回答:
(1)水温影响活性污泥的活性,水温高,处理效率自然高了。冬季需要延长处理时间,如何延长可以考虑减小回流、提高MLSS等措施。
(2)进水浓度变高了,就需要适当提高活性污泥浓度来稳定F/M值。
(3)污泥回流总体冬季比夏季控制低一点。
(4)排泥还是要根据F/M值来决定,但也要比夏季少排点,也就是污泥浓度要控制高些。
问题:30
我们污水处理厂的污泥状况一直不好。现在进水40000吨/天,cod250左右,氨氮50左右,bod50左右,工艺采用A2/O法,回流为85%,现在sv为16,mlss为3000mg/l,污泥浓度增长很慢,曝气池有很多浮泥,另外污泥絮凝性不好,上清液比较浑浊,透光性差,污泥形不成大的絮体很细小,镜检有大量钟虫,少量轮虫,一开始为恒do曝气,现在改为间歇曝气,不知道妥不妥当。另想知道现在污泥状态差的原因。
回答:
(1)低负荷运行,通常都是这样的
(2)调整曝气频率也很好,既可以节电也可以降低污泥老化程度;不要企望过高的污泥浓度,其实越高的污泥浓度,你的出水浑浊越厉害。
(3)当然,你的工艺还兼具脱氮除磷,所以,好氧段溶解氧也不可以降低过多,否则影响了硝化反应的有效进行,对脱氮不利。

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